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华蓥山电厂4#炉风机变频改造案例———

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五、 引送风机变频改造后的节能情况:
  下表列出4#炉不同负荷下,引送风机在改造前后的从高压开关测得的电流值(用户提供):



  从表中数据看出:发电机调峰越厉害(负荷越小),和原来相比,改造后电流下降越多。即使在4#机组满负荷的情况下,引送风机的电网侧总电流仍然比改造前下降了46%。
  以下一组数据是4#炉改造前的6月份及改造后的10月份发电量及其送风机和引风机电耗情况对比:


  
其中:
  6月份4#机组发电量为:2778万度。其引送风机总耗电量为: 288360+414540=702900度,占4#机组发电量的2.5%。
  10月份4#机组发电量为:2148万度。其引送风机总耗电量为:107340+193680=301020度,占4#机组发电量的1.4%。
  改造前后,单位发电量的引送风机总耗电量下降了44%。

六、 效益分析:
  从节电的角度考虑,因节电而直接带来的经济效益与机组的年运行时间、平均负荷率、电费水平等因素有关。假设4#机组的年运行时间为6000小时,平均负荷率80%,厂用电为0.37元每度,引送风机总耗电在变频改造前后分别占4#机发电量的2.5%和1.4%,则:
  改造前每年4#机组发电量为100000×0.8×6000=48000万度,引送风机总耗电为48000×2.5%=1200万度,改造后引送风机总耗电为48000×1.4%=672万度,改造前后引送风机节约用电为1200-672=528万度,折算电费为195万元。仅节约电费一项,在2.5年内就可以将4台变频器的投资收回。
  实际上,#4机组采用变频调速改造后,由于对电机实现真正的软启动,对电机、风机、挡板、高压开关等设备以及电网的启动冲击大大减少,它们的使用寿命得以延长,可以大幅度节省这些设备的维护费用。另外,变频器高精度宽范围的无级调速功能,不仅全面满足了电厂峰荷动态调节的需要,而且变频器属于高度智能化的新型高科技设备,与电厂DCS系统实现真正的无缝连接,提高了生产效率和机组自动化水平,大大改善了电厂的工作和生产环境。
  总之,HARSVERT-A变频器在华蓥山发电厂4#炉风机系统的调速改造中应用是相当成功的。该系列变频器的先进性、可靠性已得到许多工业应用的证实。在电力行业,对于许多高压大功率的辅机设备推广和采用高压变频调速技术,不仅可以取得相当显着的节能效果,是电厂节能降耗的一个有效的途径,而且也得到国家产业政策的支持,代表了今后电力行业节能技改的方向,目前电力行业越来越多的人员对此都已形成广泛共识。

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